液会导致垃圾渗滤液含盐量增加,进一步增大了处理
难度,影响处理系统的稳定运行〔6-7〕
。某垃圾填埋场渗滤
液处理工程采用“固液分离—水解酸化—A 2O/MBR —臭
氧气浮—碟管式反渗透膜(DTRO )”组合工艺的方案处理垃圾渗滤液,处理出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)标准要求,为传统渗滤液处理厂的升级改造提供了参考。
1 现有工程概况
1.1 现有渗滤液处理工艺
某垃圾填埋场通过填埋方式处理辖区内产生的
城市生活垃圾,并建设渗滤液处理站。渗滤液处理站采用“A/O+微滤+反渗透”处理工艺对渗滤液进行处理,设计出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)标准要求,反渗透浓水回灌于垃圾填埋场。处理站运行初期可稳定满足设计要求,但运行后期实际处理能力远不及设计水质水
量,造成渗滤液长期累积,严重影响填埋场周边居民的生活环境,因此亟需进行升级改造。1.2 现有处理站工艺运行问题解析1.2.1 各处理工段水质分析
为深入探究渗滤液处理站处理能力的限制因素,对
该站各处理工段的水质参数进行监测分析,结果见图1。
由图1可知,渗滤液原水COD 为(2 731.28±92.86) mg/L ,经生化系统处理后的COD 为(2 165.49±45.48) mg/L ,生化段对COD 的去除率仅为22.7%,有机物虽有部分降解,但系统运行效率严重不足,其原因可能为反渗透浓水的长期回灌,导致难降解有机物与盐分的逐
渐累积,影响生化系统的处理能力。此外,系统进水NH 4+-N 为(339.93±14.62) mg/L ,出水NH 4+-N 小于25 mg/L ,虽能满足设计出水水质要求,但出水TN 为62.03 mg/L ,超过排放标准。其原因为原水未经预处理直接进入反硝化系统,造成难降解有机成分在其中长期累
积,抑制了反硝化菌属的活性,造成TN 的去除效果有限。膜深度处理系统虽能去除大多数污染物(COD 去除率达92.24%±0.18%),但产水率较低,不足设计水量的十分之一。1.2.2 运行问题解析
综合上述各处理工段水质监测的分析结果发现,现有垃圾渗滤液处理站运行过程存在的主要问题为:(1)生化系统处理能力差;(2)膜深度处理工艺进水负荷高、产水率低、出水指标超过排放标准。针对问题(1),设计升级改造方案:增设高效固液分离预处理工艺,降低生化系统负荷;改造现有缺氧池和好氧池为水解酸化池,增设A 2/O-MBR 一体化污水处理设备,强化生化系统处理能力。针对问题(2),设计升级改造方案:生化出水进入膜深度处理系统前增设高级氧化工艺,降低膜处理工段的污染负荷;优选高性能膜组件,强化膜深度处理性能,提高产水率,保障出水达标排放。
渗滤液处理站内现有渗滤液收集池、缺氧池、好氧池各1座,膜深度处理车间1间,升级改造遵循充分
利用已有设施,减少工程建设量,降低工程投资;此外选择的处理工艺力求处理效率高、运行能耗低、安全稳定、自动化程度高、并留有处理能力余地。
2 改造工程设计
2.1 设计水质水量
该垃圾填埋场每日新产生渗滤液为25~40 m 3。
以“留有余地”为建设基本原则,本处理站升级改造工程设计处理能力为50 m 3/d 。根据该渗滤液处理
站运行经验和对以往运行数据的分析,结合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)标准要
求,确定升级改造工程设计的进出水水质见表1
图1 原有处理工艺各工段水质指标
Fig. 1    Water quality index of each section of
the original treatment process
表1 升级改造工程设计进出水水质
Table 1  Design of inlet and outlet water quality
项目进水出水
COD
≤6 000≤100BOD 5
≤2 000≤30NH 4+-N ≤400≤25
TN
≤600≤40TP
≤20≤3SS
≤800≤30度≤400≤40
注:除度外其他单位均为mg/L ,度单位为倍。
加州旅店2.2 垃圾渗滤液处理工艺选比
2.2.1 高效固液分离预处理渗滤液的必要性
垃圾渗滤液成分复杂且含盐量高,通过固液分
离预处理可有效脱除其中的悬浮物、硬度和大分子有机物,减轻后续系统结垢,提高渗滤液处理系统的水质适应性和渗滤液站的处理能力。高效固液分离通过混凝动力学调控实现悬浮物的负压收缩脱水和絮体构造重组,实现絮体的致密化与强化分离,是一种有效的预处理方法〔8〕。高效固液分离预处理对COD 和总硬度的去除效果见图2。
黄昏英文版歌词由图2可知,垃圾渗滤液在高效固液分离预处理的最佳条件下,COD 和总硬度的去除率分别可达38.01%±1.22%和32.51%±1.63%(p <0.05),因此高效固液分离预处理可有效降低生化处理单元的污染负荷,减少钙、镁等无机离子对后续处理系统的损害〔9〕。
2.2.2 生化处理单元改建的可行性
现有工程的生化处理单元采用缺氧-好氧(A/O )
一念执着mp3
工艺,建设有D  4.2 m×8 m 的缺氧池和D  5.2 m×8 m 的好氧池各1座。如前所述,渗滤液中含有多种难降解有机物,导致该生化过程对垃圾渗滤液的处理效果有限。水解酸化处理技术通过产酸性厌氧兼性细菌分解难降解有机物,从而提高可生化性,被广泛应
用于垃圾渗滤液的预处理,处理后的出水易于被好氧菌降解,可大幅减少后续工艺的HRT 和曝气量,降低运行成本。因此,在升级改造工程中,将原有的好氧池用作水解酸化池,水解酸化段的HRT 为72 h ,可有效提高垃圾渗滤液的可生化性,降低后续处理工艺的污染物负荷。此外,A 2/O-MBR 一体化污水处理设备因其具有去除率高、出水水质稳定、抗
冲击负荷能力强、占地面积小、投资和运行费用低等优点被广泛应用于生活污水和工业废水的处理,也是垃圾渗滤液生化处理的主流工艺〔10〕。2.2.3 臭氧气浮一体化生化出水处理的可行性
垃圾渗滤液MBR 出水中通常含有机卤代物、烷
烃、芳烃、类腐殖质类富里酸等生化难降解有机物,直接进入膜深度处理易堵塞膜孔,影响产水率〔11〕。臭氧气浮一体化处理技术(Dispersed ozone flotation ,DOF )是将臭氧氧化、混凝和溶气气浮有机融合的集成化水处理技术,在1个单元内实现高级氧化、混凝和固液分离等过程,可有效去
除难降解有机物、浊度等复合污染物,已成功应用于生活污水、油气田采出水、钻采废液以及印染废水等处理工程的预处理和深度处理过程〔12-14〕。臭氧气浮一体化处理技术用于MBR 出水处理可有效降低进入膜深度处理的污染物负荷,提高系统产水率和膜系统的运行寿命。
2.2.4 DTRO 用于渗滤液深度处理的优势
DTRO (Disc tube reverse osmosis )是针对垃圾渗
滤液处理而开发的一种膜组件,采用卷式膜结构,装
配工艺短、占地面积小〔15-16〕。DTRO 膜片采用抗污染的RO 膜并配置格网通道,在特殊的液压条件下使液体在膜组件中形成湍流,不易造成膜污染,对生物污染物的去除效果显著,在国内垃圾填埋场渗滤液处理中已有超过数百项的应用实例。2.3 升级改造工艺流程
基于上述分析可知,对于垃圾渗滤液而言,简单
的物化和生化工艺组合难以长期稳定达到排放要求。针对垃圾渗滤液的特点,本升级改造项目在尽可能利用原有基建设备、重视工艺之间衔接的基础上,确定了“高效固液分离—水解酸化—A 2/O/MBR —臭氧气浮—DTRO ”的全流程组合工艺。改造工程通过高效固液分离预处理去除大分子有机物、
悬浮物和总硬度
图2 高效固液分离预处理对COD 和总硬度的去除效果
Fig. 2    Removal efficiency of COD and total hardness by
efficient solid -liquid separation pretreatment
等,降低生化系统污染物负荷;通过水解酸化分解难降解有机物,改善可生化性;通过A 2/O-MBR 一体化装置维持较高的污泥浓度,强化生物处理;通过臭氧气浮一体化处理技术控制MBR 出水中的残余污染物,降低进入膜处理系统的污染物负荷;采用DTRO 膜深度处理系统实现渗滤液的达标排放,同时缓解膜污染,提高系统产水率,保证系统的稳定运行,详细升级改造处理工艺流程见图3。
3 改造内容
本升级改造工程包括:新建高效固液分离系统、改造水解酸化系统、新建A 2/O-MBR 一体化处理系统、新建臭氧气浮处理系统、改造膜深度处理系统。
吹一样的风(1)高效固液分离系统。1套,新建。装置主体包含流化床区、沉泥区以及强化分离区,设计进水流量为3 m 3/h ,流化床区上升流速为15 m/s ,装置总停留时间为30 min 。配置渗滤液提升泵2台(1用1备),其流量、扬程、功率分别为3~5 m 3/h 、12 m 、3 kW ,加药装置1套,200 L/h ,药剂投加质量浓度为2 000 mg/L ,产生污泥进入储泥罐合并处理。
(2)水解酸化罐。1座,利旧。利用工程原有好
氧罐D  5.73 m×8.25 m ,材质为碳钢防腐,并设有保温层,有效容积160 m 3。根据原有好氧罐结构特点,水解酸化罐设计为升流式反应装置,上升流速为0.08 m/h ,HRT 为72 h ,污泥停留时间为18~20 d ,内部温度范围25~36 ℃,主要新增设备包括提升泵2台(1用1备),其流量、扬程、功率分别为3~5 m 3/h 、
12 m 、3 kW ;污泥泵2台(1用1备),其流量、扬程、功率分别为18 m 3/h 、30 m 、3 kW ;超声波液位计1台,量程为
0~8 m 。
(3)储泥罐。1座,利旧。利用工程原有缺氧罐D
4.77 m×8.25 m ,材质为碳钢防腐,有效容积为110 m 3,储存后污泥回灌垃圾填埋场。新增设备包括
污泥提升泵2台(1用1备),其流量、扬程、功率分别为6~
8 m 3/h 、60 m 、4 kW 。
(4)A 2/O-MBR 一体化处理系统。1套,新建。利
用原有工程预留的10 m×15 m 改扩建场地,增设
A 2/O-MBR 一体化处理系统,材质为碳钢防腐,并设保
温层,外型尺寸10 m×3 m×3 m ,设置厌氧区、缺氧区、好氧区以及MBR 区,通过保持高污泥浓度强化污染物去除,设计HRT 为36 h ,配备厌氧搅拌机(功率为0.85 kW )、缺氧搅拌机(功率为0.85 kW )、污泥回流泵
(功率为0.37 kW )、硝化液回流泵(功率为1.5 kW )、鼓风机(功率为1.5 kW )、电磁驱动隔膜计量泵各1台。
(5)臭氧气浮一体化处理系统。1套,新建。膜
深度处理车间更换DTRO 后可节省占地面积,用于安装臭氧气浮一体化处理装置,罐体尺寸D  1.8 m×
4.5 m ,设计流量为6 m 3/h ,按每天8 h 制工作,臭氧投加量为100 g/h ,臭氧发生器功率为3.9 kW 。
(6)DTRO 处理系统。1套,利旧。拆除原有微滤、纳滤以及反渗透组件,更换为DTRO 膜组件,保留原有加药系统,储水罐。DTRO 系统设计处理能力为6 m 3/h ,按每天8 h 制工作,设计产水率为80%,设计清液产量为40 m 3/d 。膜组件材质为聚酰胺复合膜,截留率为98%,系统透过液小于设计值的
15%~20%时进行化学清洗。
4 经济指标分析
根据上述改造工程内容,本升级改造工程的改造费用共计609.90万元,其中工艺设备费为506.76万元,土建费为3.2万元,处理站周边环境整治费为50万元,其他费用为49.94万元。升级改造后渗滤液处理站日用电量为522.55 kW·h ,用电单价为8.36元/m 3;药剂费包括固液分离、臭氧气浮、膜系统清洗化学药剂,小计为7.18元/m 3;人工费为16.00元/m 3,生产管理费为3.33元/m 3,以上合计运行费用
图3 升级改造工艺流程
Fig. 3    Flow chart of reconstruction process
34.87元/m 3。吨水升级改造费用和运行费用与类似案例相近,改造投资和运营成本在可接受范围〔17〕。改造后每年减少的COD 排放量为60 t ,可有效改善该填埋场周边环境,具有良好的环境和社会效益。
5 改造后的运行效果
采用项目设计升级改造的工艺流程,进行了实验室小试模拟,进水和各阶段处理出水指标平均值见表2。
由表2可知,渗滤液进水指标均在设计范围内,经固液分离和水解酸化预处理后,有效改善了可生化性,生化系统的处理能力显著提升,COD 去除率达86.1%。MBR 出水经臭氧气浮处理后难降解有机物得以有效去除。DTRO 出水的各项指标可稳定满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)要求。
6 结论
(1)受限于渗滤液可生化性差和膜处理系统高污染负荷,某垃圾填埋场渗滤液处理站出水水质长期无法满足排放标准,出水水量远低于设计值,采用“高效固液分离—水解酸化—A 2/O/MBR —臭氧气浮—DTRO ”的组合工艺对于高污染负荷的垃圾渗
滤液稳定达标排放具有显著优势。
(2)固液分离预处理可有效脱除悬浮物、硬度和大分子有机物,减轻后续系统结垢;水解酸化分解了难降解有机物,提高了渗滤液的可生化性;A 2/O-MBR 一体化处理装置可维持系统较高的污泥浓度,
强化生物处理;臭氧气浮处理控制MBR 出水中残余的污染物,降低膜处理系统的污染物负荷;DTRO 膜深度处理系统产水率高,可有效降低浓水产量。
(3)升级改造总投资609.9万元,改造后系统运行费用为34.87元/m 3
,设计工艺出水可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)标准要求,为传统垃圾渗滤液处理站的升级改造提供了借鉴和参考。
参考文献
[1] 吴凡,牛冬杰. 城镇生活垃圾产量预测模型综述[J ]. 环境工程,
2021,39(4):128-133.
WU Fan ,NIU Dongjie. Review on predictive models for municipal solid waste production [J ]. Environmental Engineering ,2021,39(4):128-133.
[2] 李秋华,汪慧. Fe/C 微电解-Fenton 氧化联合处理垃圾渗滤液[J ].
环境工程,2022,40(3):18-23.
LI Qiuhua ,WANG Qunhui. Advanced treatment of solid waste land⁃fill leachate by a combined process of Fe/C microelectrolysis -Fenton oxidation [J ].Environmental Engineering ,2022,40(3):18-23.
朱茵谈昔日演三级片
[3] 曾怀宇. 垃圾渗滤液处理设施升级改造工程实例[J ]. 工业水处
理,2021,41(3):120-124.
ZENG Huaiyu. An upgrading and reconstructing project case of treatment facilities for landfill leachate [J ]. Industrial Water Treat⁃ment ,2021,41(3):120-124.
[4]  G HANBARI F ,WANG Qilin ,HASSANI A ,et al. Electrochemical
activation of peroxides for treatment of contaminated water with landfill leachate :Efficacy ,toxicity and biodegradability evaluation [J ].Che⁃mosphere ,2021,279:130610.
[5] 章怡,方月英,刘国伟,等. 城市生活湿垃圾渗滤液处理处置研
究现状与发展趋势[J ]. 净水技术,2021,40(5):16-21.
ZHANG Yi ,FANG Yueying ,LIU Guowei ,et al. Research status and development trend of leachate treatment for urban household wet solid wastes [J ]. Water Purification Technology ,2021,40(5):16-21.
[6] 张亚通,朱鹏毅,朱建华,等. 垃圾渗滤液膜截留浓缩液处理工
表2 升级改造工艺效果
Table 2  Inlet and outlet water quality after reconstruction
项目进水固液分离出水水解酸化出水MBR 出水
臭氧气浮出水DTRO 出水COD
4 023.1±50.292 983.7±91.901 939.4±46.35263.6±5.77153.1±2.0556.7±1.13
BOD 5
864.2±23.16603.1±9.23781.2±15.4062.1±0.7626.3±1.2814.6±0.48NH 4+-N
338.5±12.83310.6±8.67283.5±11.6519.2±0.9318.8±0.5416.4±0.60TN
402.1±19.98395.1±11.18302.4±13.8831.3±0.8530.2±1.4028.2±0.65
TP
10±0.21
5.2±0.265±0.08
0.5±0.010.5±0.010.1±0.00SS
732.8±34.95439.1±18.40631.6±10.301±0.041±0.01
0.2±0.01
度200±9.44164±3.97
281±10.8280±3.3420±0.3710±0.12注:除度外其他单位均为mg/L ,度单位为倍。
艺研究进展[J]. 工业水处理,2019,39(9):18-23.
ZHANG Yatong,ZHU Pengyi,ZHU Jianhua,et al. Evolution of the treatment for membrane filtration concentrate of landfill leachate[J].
Industrial Water Treatment,2019,39(9):18-23.
[7]柯佳闻,邱忠平,王强,等. 渗滤液回灌比例对好氧生物反应器填埋场稳定化进程的影响[J]. 环境工程学报,2016,10(11):6378-6382.
KE Jiawen,QIU Zhongping,WANG Qiang,et al. Effect of leachate recirculation ratio on stabilizing process of aerobic bioreactor landfill[J].
Chinese Journal of Environmental Engineering,2016,10(11):6378-6382.
[8]王晓昌,袁宏林,谭长鸿,等. 造粒型高效固液分离技术用于电厂废水再生的试验研究[J]. 给水排水,2001,27(8):39-41.
WANG Xiaochang,YUAN Honglin,TAN Changhong,et al. Treat⁃ment of ash-washing wastewater by a high-efficiency solid/liquid separator using fluidized pellet bed technique[J]. Water & Waste⁃water Engineering,2001,27(8):39-41.
[9]张华,庄雪晴,黄健,等. 钙镁对垃圾渗滤液处理中微生物过氧化氢酶活性的影响[J]. 环境科学研究,2022,35(1):173-180.
ZHANG Hua,ZHUANG Xueqing,HUANG Jian,et al. Effect of calcium and magnesium on microbial catalase activity in landfill leachate treatment[J]. Research of Environmental Sciences,2022,35(1):173-180.
[10]周杉,凌偲,李典,等. A2/O/MBR工艺处理老龄垃圾渗滤液[J].
中国给水排水,2015,31(4):92-94.
ZHOU Shan,LING Cai,LI Dian,et al. Application of two-stage A2/O-
MBR to reconstruction of landfill leachate treatment project[J]. China Water & Wastewater,2015,31(4):92-94.
[11]王博,王华伟,宋宜,等. nZVI和PMS对臭氧去除渗滤液MBR 出水的影响研究[J]. 青岛理工大学学报,2020,41(2):96-101.
我走过你走的路这算不算相逢什么歌
WANG Bo,WANG Huawei,SONG Yi,et al. Effects of nZVI and
PMS on removal from MBR leachate effluent by ozone[J]. Journal of Qingdao University of Technology,2020,41(2):96-101.[12]高博文,葛谦益,金鹏康,等. 印染废水分质处理模式及其在改造工程中的应用[J]. 工业水处理,2020,40(9):119-123.
GAO Bowen,GE Qianyi,JIN Pengkang,et al. Printing and dyeing
wastewater source separation treatment process and its application in
reconstruction project[J]. Industrial Water Treatment,2020,40(9):119-123.
[13]毛宁,姚留栓,李广平,等. 钻采废液集中处理及再生利用模式构建与工程应用[J]. 工业水处理,2020,40(10):107-110.
MAO Ning,YAO Liushuan,LI Guangping,et al. Establishment
centralized treatment and reclamation mode of drilling wastewater
and its engineering application[J]. Industrial Water Treatment,2020,40(10):107-110.
[14]梁竞文,金鑫,姚卓迪,等. 油气田压裂废液的臭氧气浮深度处理与资源化利用特性[J]. 给水排水,2021,57(5):78-85.
LIANG Jingwen,JIN Xin,YAO Zhuodi,et al. Characteristics of
ozone flotation advanced treatment and resource utilization of oil
and gas field fracturing wastewater[J]. Water & Wastewater Engi⁃
neering,2021,57(5):78-85.
[15]胡军红. DTRO在垃圾渗滤液处理中的应用[J]. 广东化工,2021,48(9):190-192.
HU Junhong. Application of DTRO technology in treatment of
landfill leachate[J]. Guangdong Chemical Industry,2021,48(9):190-192.
[16]李艳儿,洪浩,林明杰. DTRO集装箱式系统在垃圾渗滤液处理工程中的应用[J]. 科技与创新,2020(18):156-157.
LI Yaner,HONG Hao,LIN Mingjie. Application of DTRO con⁃
tainer system in landfill leachate treatment engineering[J]. Sci⁃
ence and Technology & Innovation,2020(18):156-157.
[17]张雪梅. 渗滤液处理工程升级改造实例[J]. 中国资源综合利用,2012,30(3):57-59.
ZHANG Xuemei. A case of upgrade for landfill leachate treatment
project[J]. China Resources Comprehensive Utilization,2012,30(3):57-59.
[作者简介]杨超(1991—),博士。电话:187****4560,E-mail:*******************。
[收稿日期]2022-11-22(修改稿)